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炼油厂清洁生产

2011-10-18 15:06 | 发布者: EHS最新资讯 | 查看: 4130 | 评论: 0 | 来自: 网络
摘要:1994年,在世界银行、国家环保局、中国环境科学研究院、北京市环保局、燕化公司等有关部门的大力支持下,燕化公司炼油厂开始了清洁生产。
  清洁生产背景

  燕化炼油厂虽然在环境保护方面做了大量的工作,但是在生产中仍然产生大量的工业废物,被列入“全国三千家重点污染企业”。1993年,燕炼排放废水790万吨,废气52亿标准立方米,废渣3300吨,废物处理费用180万元。可见,燕炼环保工作的潜力还很大,任务还很重。当前,在社会公众对环境要求日益提高、废物处理费用不断昂贵的形势下,实施清洁生产,从根本上减少了以至消除废物的产生,是一件经济合算、具有战略眼光的事情。

  清洁生产

  1994年,在世界银行、国家环保局、中国环境科学研究院、北京市环保局、燕化公司等有关部门的大力支持下,燕化公司炼油厂开始了清洁生产。

  该厂成立了以领导为首的“清洁生产领导小组”,以酮苯脱蜡车间为审计重点推行清洁生产。在全国收集资料和现场考察的基础上,针对废物生产的原因,提出32项废物削减方案。其中15项低费/无费的简易方案立即组织实施,削减废水排放量5.2吨/年,占该车间废水总量的12.6%,削减废水中的COD32吨/年,占该车间外排废水COD总量的14.7%。从而节约处理费用2.3万元,获得了一定的经济效益和环境效益。另有6项方案拟于近期内组织实施。有3项方案已经过经济、技术、环境方面的可形性分析,推荐给有关部门组织实施,这3项方案实施后将大大的削减废物的产生量,改善该车间的环保状况。其它8项方案有待于进一步评估

  清洁生产技术

  (1) 溶剂回收单元采用惰性气体气提。本工艺取代原有的蒸气气提工艺,从而在生产过程中避免了(蒸汽)的加入,从根本上消除废水的产生,并减少蒸汽消耗量。

  (2) 回收安全气中的溶剂。由于有机吸附对溶剂的吸附能力高于水的吸附能力,采用有机吸附剂的回收率,从而降低溶剂消耗,保护大气环境。

  (3) 安全气循环使用,将安全气引入储罐,实现安全气的循环使用,从而降低溶剂消耗,并从根本上消除安全气废气的产生,保护大气环境。

  效益

  上述3项方案实施后,不仅有利于提高企业的技术水平,而且能降低溶剂消耗,从根本上消除废物的产生,保护环境,并提高经济效益,达到清洁生产的目的。通过相差废气排放,可以改善工作条件,保护职工的身体健康,并改善企业与附近居民的关系,提高企业形象。这3项方案实施后,预计可降低溶剂消耗50余吨,减少蒸汽消耗4.4万吨,削减废水中COD90余吨,综合经济效益达300多万元/年,并消除该车间最主要的几个污染源。

  经济指标

  方案(1),总投资300万元,偿还期1.85年,内部投资收益率53.4%。方案(2)总投资25万元,偿还期1.79年,内部投资收益率55.3%。方案(3)总投资4万元,偿还期1.57年,内部投资收益率63.0%。


  企业简介

  燕山炼油厂位于北京西南50公里房山区境内,现有职工5800人,固定资产9.67亿元,93年工业总产值31.44亿元,年利税7.4亿元。燕炼拥有常减压蒸馏等十六套生产装置,年加工原油660万吨,生产汽油、柴油、煤油、润滑油、石蜡等60多种产品,是目前我国最大的炼油厂之一。燕炼非常重视环保工作,每年用于环保方面的投资费用达350万元。全厂有专职环保人员130名,其中环境管理人员10名。

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